“蓝领专家”孔祥瑞:呕心沥血创佳绩,平凡岗位著华章(一)
可以没有文凭,不可以没有知识
孔祥瑞1972年初中毕业就被分配到天津港码头当了工人,成为天津港第一代大型门吊司机。师傅金贵林是著名的全国劳动模范,是一位爱岗敬业、对工作精益求精的老工人。师傅的言传身教在孔祥瑞心中打下很深的烙印,他决心要做师傅那样的人。
当时的天津港自动化程度还不太高,开上大型门式起重机的孔祥瑞特别珍惜自己的岗位,这可是当时最先进的装卸设备,他要把门机变成港口工人的钢肩铁臂。
别看孔祥瑞只有初中文化,钻研起技术来,却如饥似渴。他找来设备说明书,一页一页地学,一项一项地啃,不明白的找资料,不懂的找人问,直到把厚厚的说明书弄通弄熟。孔祥瑞有个记工作日志的习惯,每天设备出现哪些故障、什么原因、修理过程、注意事项等都记录在案,不漏掉任何有价值的细节。在不断的学习和摸索中,十几年下来,他对自己掌控的多种设备,从工作原理到技术参数都已烂熟于心。因此,当有些连专家都感到棘手的问题出现时,孔祥瑞却能想出办法,妙手回春。
1995年,孔祥瑞在港埠六公司担任固机队队长,掌管公司装卸生产的核心力量——18台40吨门机。这是当时世界上最大的门机,离地高度60米。一次,12号门机发生故障,转柱回转大轴承下支撑面出现一条长约1.5米的裂缝,如不立即修好,将影响公司成立以来接卸的最大散货船如期停靠。而修复门机的前提是将重168吨的门机上盘抬起,干这活只能租用海吊,可海吊预定期限通常是两个月,肯定来不及。怎么办?孔祥瑞带领伙伴们查找资料,反复研究,终于想出了办法:用10个承压30吨的千斤顶顶起门机上盘。由此,催生出一项新成果——焊接在大法兰盘下的新型顶升支座技术。以该支座为每个千斤顶的下支点,采用一边松法兰盘螺丝,一边同时顶升的工艺,将门机底盘成功顶起,并且达到高度要求。门机修复了,前后仅用了9个小时。
“可以没有文凭,不可以没有知识。”这是孔祥瑞十分欣赏的一句话。1985年,他放弃了去职工大学深造的机会。他说,生产实践这个大课堂,照样培养人。于是,他把工作岗位当成课堂,把生产实践作为教材,把设备故障作为课题,把身边拥有一技之长的工友当做老师,勤奋学习、刻苦钻研。日积月累,一本本工作日志成为他搞技术创新的资料库。靠着勤奋学习储备的知识,靠着长期实践积累的经验,孔祥瑞把门机的“脾气秉性”吃了个透,成长为工人专家。2000年,他掌管的18台门机完成货物吞吐量2000万吨,平均每台完成近120万吨,门机使用率在全国港口排位第一,完好率始终保持在98%以上。
不是科研人员,照拿发明专利
直到今天,孔祥瑞的身份仍是工人,可就是凭着一股执著的钻研精神和创新意识,并非科研人员的他,自1999年到2000年带领队里的骨干攻克了门机中心受电器发生短路的技术难题,这项创新成果于2003年获得了国家发明专利。
孔祥瑞清楚地记得,1999年7月1日那个酷热难当的下午,他刚刚参加完局里的业务培训,突然接到队里的电话:1号门机滑环烧掉了!他立即从几十公里以外赶到现场,见1号门机无力地垂着头,机房内还冒着丝丝青烟,那是滑环内大股电缆由于旋转齿轮松脱而断裂,造成电路短路,刚刚起过火。原本在太阳底下晒了一天的机房已经格外闷热,再遭此“劫”,更成了“烤箱”。孔祥瑞第一个钻进机房,张勇健等五名技术骨干随后跟着他进了这个50多摄氏度的“大闷罐”。
查线、纠偏、更换滑环……汗水,流进眼眶,滴进嘴角,修复一步步进行,机房内的空气却越来越污浊。为防止出现人身意外,孔祥瑞下令:两人一组,分组出去换气!而他自己却一直留在机房里。那天,他们六个人整整喝了5箱矿泉水,却没有一个人想去厕所。直到凌晨两点,故障才得以排除。
门机又继续装船作业了,孔祥瑞的心却像海潮一样难以平静。因为此前也发生过中心受电器短路引起停机的故障,他在想,今天的汗不能白流,再也不能任其发生故障,叫弟兄们受罪,让生产停顿,看着美金白白地往大海里流了!
抱着一定要彻底解决问题的决心,孔祥瑞带领队里的技术骨干成立了攻关小组,仔细翻阅资料,深人分析研究,终于查找出其设计上的三大缺陷:一是同心度不够,二是结构不合理,三是受电器高度过高。针对故障原因,他们重新设计出改造方案,经过三个月的探索攻关,一举完成了对门机中心受电器的技术改造。这项效益巨大的革新,投人的资金仅有区区2000元。随后,他们的革新方案即被生产厂家所采用。
孔祥瑞生得高高大大,却心细如丝。别人司空见惯的事,到了他那里,就总想琢磨出点儿不一样的名堂来。
2001年,天津港吞吐量冲击亿吨,作为当时全港最大的装卸公司,六公司承担的作业量达2500万吨以上,这18台门机任务总量要增长30%。还有没有潜力可挖?那阵子,孔祥瑞满脑子都是门机在转,从门机抓斗作业的第一个动作到最后一个动作,在他眼前不停地过电影。
经过反复观察,他发现门机抓斗在放料时,纵向斗瓣先打开,继而横向斗瓣打开,一前一后间,起升动作会出现10秒钟左右的停滞现象。如果能把这个作业空当利用起来,就会提高工作效率。根据这一发现,孔祥瑞与队里的技术骨干共同研究,把抓斗起升、闭合控制点合二为一,并将主令控制器手柄移动轨迹由“十”字形改造成“星”形,在抓斗打开和提升的两个轨迹之间增加一个新轨迹,让上述两个动作沿着新轨迹,用一个指令同时完成。实践表明,门机每完成一次作业可节省时间15.8秒,平均每天多干480吨,当年就为公司创效1600万元。
2002年,“门机主令器星形操作法”被天津市总工会以孔祥瑞的名字命名,成为天津市职工十大优秀操作法之一。现在,这个港口产业工人自己创造的“金点子”已成为同行业关注的新技术,在全市乃至全国推广。
编辑:朋天岳
责任编辑:文宣君
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